青东煤业坚持“一切成本皆可降”,开源节流、降本增效,一季度材料费计划成本54.55元/吨,实际完成45.19元/吨,比计划节约9.36元/吨,总成本节约475.48万元,取得了良好的经营效果。
井下材料中转站,配件超市“快递”运输
井下材料中转站,主要用于回收管路及皮带机、链板机中间部分,既减少了大件拉运提升过程中消耗的电费和人力,又避免对环保产生影响。
走进青东煤业西翼大巷的“井下材料中转站”,犹如进入了一家大型“材料配件超市”,瓦斯管路、抽排管路、旧皮带、皮带机H架等,分门别类码放整齐,一块块标识牌详细记录材料设备名称、规格型号、数量,各单位将回收的材料设备码放在这里进行集中管理,根据井下各生产头面实际需要,再进行分区域、分单位的“一站式”配送,“中转站”成为“快递中心”,一线工人在工作现场就能领取到所需的各种材料,材料运输大幅提速,职工劳动强度大幅降低,生产效率大幅提高。
“现在材料转用周期短、效率高,每年可为矿井节约运输费用200余万元” 青东煤业经管部副部长张家胜说。

外委转自营,打好“金算盘”
针对外委加工费用居高不下的实际问题,去年9月份,该公司从基层单位抽掉富余人员和专业技术工人成立矿机厂,承担锚索梁、铁背板、挡煤板、S钩、U型棚拉钩、机尾罩等常用生产材料的加工,大幅降低了外委加工费用,2022年一季度外委加工费用249万元,今年一季度43万元,同比下降82.7%。
“机厂加强材料供应和人员配备,采用完全市场化考核,鼓励多劳多得,3月份机厂人均工资8000元,肥水流进‘自家田’,职工工作积极性明显提高” 青东煤业经营管理部部长牛鹏说。
该公司还成立了设备“自修组”,全面负责单轨吊、扒矸机、喷浆机、皮带机等设备的维修,4月份西部井932工作面气动单轨吊只前进不后退,“自修组”翻看专业书籍,自诊为“主排气阀故障”,通过拆解、清理、组装,排除故障,节约了外委维修费用9万余元。
清单式回收,做活复用“大文章”
坚持“能用旧绝不用新”。面对单轨吊使用普遍、类型多、配件不统一、单价高,材料管理难度较大的实际情况,该公司加大单轨吊配件回收考核力度,指定专人维修复用,一季度共修复悬挂爪530件,重轨134根,齿轨47根,节约22.7万元。
实行“清单式”回收考核,对848机联巷、854底抽巷等回收转场地点,建立回收台账、现场清点、对账销号,做到应回尽回,就近复用。
一桩桩、一件件行之有效的有力举措,切实推进矿井实现了降本增效、管理创效,一季度出色的完成了集团公司下达的经营指标。
(撰稿:李亮、钱皖豫 审核:杨志 责编:梁尚文)